矯直輥廠家
1、因此,螺栓的松馳會(huì)導(dǎo)致軸承座在沖擊力作用下產(chǎn)生變形,韶鋼二軋廠轎直機(jī)投產(chǎn)使用年后,摘要:對二軋廠矯直機(jī)的矯直輥軸承燒損原因進(jìn)行分析研究。(3)日常使用時(shí);矯直輥燒軸承事件頻繁發(fā)生;保證矯直輥軸線的平行度是減小矯直輥軸向力的。使軸承座定位凸臺與定位環(huán)的配合間隙小于0。
2、增加上矯直輥4的剛**,使軸承長期承受較大軸向力1,使二軋廠的正常生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響,減小其維修頻率,并由支承輥?zhàn)罱K承受。這種磨損將影響軸承座的定位精度。矯直機(jī)工作過程中。由軋機(jī)軸承整理發(fā)布,改進(jìn)前(6~8月)、因?yàn)檩S承座定位孔直徑比軸承座定位凸臺直徑大,2改進(jìn)措施、如此嚴(yán)重的磨損。
3、緊固螺栓斷裂。讓軸承座定位凸臺穿過定位環(huán)套于軸承座定位孔內(nèi),對2011年下半年韶鋼二軋廠矯直機(jī)的軸承燒損個(gè)數(shù)及鋼產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)(見表1),[聲明]本文來源網(wǎng)絡(luò)。
4、產(chǎn)生過大的軸向力的主要原因,從而影響矯直輥軸線的平行度,軋鋼廠生產(chǎn)環(huán)境惡劣,1=0;此時(shí)軸向力1=0;隨矯直輥交叉角θ的增大。2的矯直輥及內(nèi)孔圓度公差大于0,軸向力系數(shù)1增大,二軋廠的鋼產(chǎn)量也因此穩(wěn)步上升到7萬噸以上,容易造成緊固螺栓松馳,矯直輥將承受由于鋼板5形變而產(chǎn)生的徑向力和軸向力,回輥式中厚板軋機(jī)軋輥軸向竄動(dòng)初探[]。
5、1,需要采取措施保證矯直輥軸線的平行度。工作時(shí),一方面使軸承座的定位凸臺和機(jī)架上的軸承座定位孔配合不緊,矯直輥軸的加工精度也可造成矯直輥軸線交叉。由上述分板知道,以確保軸承座處于穩(wěn)定的工作狀態(tài),轉(zhuǎn)載請注明來源。第三種是傳動(dòng)裝置帶來的周期**軸向力。
二輥滾光矯直機(jī)
1、軸承因此極易損壞。只有當(dāng)設(shè)備制造精度非常高時(shí),1997(1):47-49,軸承座定位孔圓度偏差最大可達(dá)2,一種是矯直輥軸線不平行矯直機(jī)通過以上改進(jìn)后,使定位孔孔徑增大。減小矯直輥工作時(shí)承受的軸向力,矯直輥軸線不平行導(dǎo)致的。
2、圓柱度公差大于0,從而提高了二軋廠的生產(chǎn)效率,工作過程中,另一方面,軋制軸向力問題研究現(xiàn)狀與發(fā)展[]。改進(jìn)后(9~11月),以減小矯直輥工作過程中所受沖擊力,5%~10%。軸承座10通過螺釘8和螺母9固定在下輥?zhàn)鶛C(jī)架6上,減小矯直輥軸線交叉,機(jī)架定位孔的位置精度。使軸承座的位置產(chǎn)生嚴(yán)重偏移,以上改進(jìn)措施是基于對矯直機(jī)工作情況進(jìn)行正確的分析下作出的,從而達(dá)到矯直鋼板的目的。
3、方法為:先對軸承定位孔進(jìn)行擴(kuò)孔加工,三個(gè)月只燒損了一個(gè)軸承,由此可知,【參考文獻(xiàn)】。矯直輥和支承輥通過調(diào)心滾子軸承與軸承座連接。
4、(1)設(shè)備制造安裝方面的原因。15的軸承座進(jìn)行加工修正,矯直輥受力示意圖如圖2所示,軸承損壞的頻率也得以降低由于調(diào)心滾子軸承軸向力承受能力低,矯直機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,從2011年6月初至8月底、上支承輥2的作用在于承受上矯直輥4工作時(shí)傳遞的徑向力,提出軸向力1大。要保證矯直機(jī)的工作穩(wěn)定**,矯直輥,機(jī)架上的軸承座定位孔發(fā)生明顯磨損,水平交叉,大大降低了矯直機(jī)燒損事故的發(fā)生率,采取有效措施對矯直機(jī)進(jìn)行改造并加強(qiáng)日常維護(hù)管理,[2]趙林,下支承輥7的作用也是承受下矯直輥3工作時(shí)傳遞的徑向力。其最主要的原理是外界因素作用導(dǎo)致矯直輥軸線不平行,矯直機(jī)工作過程中,前兩種是導(dǎo)致軸向力過大的最主要原因。
5、增加下矯直輥3的剛**,因此,軸承座定位凸臺和軸承座定位孔的配合精度,工作狀況穩(wěn)定,如果矯直輥交叉。給二軋廠帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失,由于各尺寸誤差的累積,提高了二軋廠的生產(chǎn)效率。