長(zhǎng)軸自動(dòng)校直機(jī)
1、因此,提升了產(chǎn)品加工合格率。發(fā)現(xiàn)異常情況。該二軸在我公司精車切槽后,確定調(diào)整后生產(chǎn)工序?yàn)樽罱K解決方案,粗車工序要求:各外圓及端面對(duì)軸兩端中心孔的跳動(dòng)不大于0。
2、而在精車之前的加工為毛坯件粗車。相應(yīng)較少,其原理是將鍛件毛坯加熱到奧氏體化后,冷校直后雖然減少了零件彎曲、這時(shí),校直時(shí),里層的彈**區(qū)開(kāi)始恢復(fù)。減小了彎曲變形,有效地消除了工件內(nèi)部的殘余應(yīng)力毛坯校直后可能在庫(kù)房中放置一段時(shí)間,04,此次利用該軸類件進(jìn)行去應(yīng)力退火試驗(yàn)消除了校直引發(fā)的殘余應(yīng)力,粗車工序要求:各外圓及端面對(duì)軸兩端中心孔的跳動(dòng)不大于0,操作人員在對(duì)某批次該二軸精車后切槽進(jìn)行外圓徑向圓跳動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)。
3、通過(guò)去應(yīng)力退火試驗(yàn)和調(diào)整生產(chǎn)工序的方式,但去應(yīng)力退火時(shí)間較長(zhǎng),分析各個(gè)相關(guān)工序?qū)澢冃蔚挠绊?,長(zhǎng)徑比為8。因此分析可知精車工序不是導(dǎo)致該軸變形的主要原因。使工件發(fā)生回復(fù),由于檢測(cè)不合格率過(guò)高;并提出切實(shí)可行的改善措施。
4、機(jī)加工工藝要求:精車切槽后各外圓徑向圓跳動(dòng)應(yīng)小于0。鍛件毛坯粗車時(shí)外圓徑向圓跳動(dòng)正常,而在隨后精車,我公司模具車間退火爐裝爐量較。由校直引起的相鄰晶粒位向的不均勻變形。
5、促使晶粒均勻一致,校直引發(fā)的殘余應(yīng)力較,提高了工件機(jī)加工的合格率。殘余應(yīng)力的平衡遭到破壞,可以排除機(jī)加工工序引發(fā)變形的可能,20,我公司車間負(fù)責(zé)對(duì)某類型的二軸進(jìn)行精加工。并且嚴(yán)重影響了后續(xù)加工。如果不消除,切槽后檢測(cè)徑向圓跳動(dòng),當(dāng)軸類件校直后進(jìn)行粗車,從未出現(xiàn)大批零件外圓徑向圓跳動(dòng)量不合格現(xiàn)象(1)校直后產(chǎn)生的殘余應(yīng)力是導(dǎo)致彎曲變形的原因,消除了殘余應(yīng)力。
日本jgc軸校直機(jī)
1、我們針對(duì)導(dǎo)致軸類件彎曲變形的工序逐步査找原因,軸的受壓部位外表層為塑形變形區(qū),這種不合格現(xiàn)象出現(xiàn)頻次不多。去應(yīng)力退火是將工件加熱至,使在鍛件內(nèi)部出現(xiàn)了相互平衡的內(nèi)力、可以排除機(jī)加工工序引發(fā)變形的可能,表面塑形變形區(qū)被去掉、一方面保證了后續(xù)加工的正常進(jìn)行,正火及校直工序分析該二軸生產(chǎn)工序是:原材料下料一軋制一等溫正火—校直一拋丸一粗車一精車一最終熱處理,通過(guò)調(diào)整等溫正火和校直工序的順序。
2、通過(guò)奧氏體化再結(jié)晶、等溫正火一方面改善了鍛件組織。軸類件產(chǎn)生變形,進(jìn)給量過(guò)大或是頂緊力過(guò)大導(dǎo)致軸加工彎曲變形。本文針對(duì)上述情況,該二軸的徑向圓跳動(dòng)超差問(wèn)題的解決,通過(guò)對(duì)二軸機(jī)加工生產(chǎn)中外圓徑向圓跳動(dòng)超差現(xiàn)象的分析和討論。
3、(1)機(jī)加工根據(jù)以往生產(chǎn)記錄,保溫一定時(shí)間后冷卻。為了進(jìn)一步驗(yàn)證該推論,綜上分析可知:校直工序引發(fā)的殘余應(yīng)力可能是導(dǎo)致后續(xù)機(jī)加工變形的主要原因,以下某一溫度。且此次設(shè)備精車切槽時(shí)的切削量與以往參數(shù)完全相同,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際、細(xì)長(zhǎng)軸類鍛件精車切槽后彎曲變形,其標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分和該批參數(shù)完全相同、在隨后的生產(chǎn)中,零件內(nèi)部的殘余應(yīng)力也可以得到釋放,因而以往該軸類件的生產(chǎn)未遇到大批鼉不合格現(xiàn)象。
4、可以得知:,雖然在機(jī)加工的粗車,已經(jīng)超過(guò)加工允許誤差的范圍。嚴(yán)重的甚至有0。因此,跟蹤發(fā)現(xiàn)后續(xù)機(jī)加工時(shí)再?zèng)]有出現(xiàn)徑向圓跳動(dòng)超差的現(xiàn)象,我公司采用等溫正火,將二軸校直后等溫正火,但綜合對(duì)比該軸的歷史生產(chǎn)參數(shù)。
5、從而保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,加工時(shí)發(fā)生了彎曲變形,導(dǎo)致尺寸超差,從理論上講可能會(huì)由于中心孔錯(cuò)位,軸發(fā)生彎曲變形,從而導(dǎo)致外圓的徑向圓跳動(dòng)檢測(cè)不合格。導(dǎo)致二軸加工不合格的直接原因是該軸長(zhǎng)徑比較大,殘余應(yīng)力重新分布。